工程难点总结范文

(作者:乔永立时间:2022-12-02 15:13:27)

项目特点:

1、采用钢套筒跟进旋挖钻孔灌注桩施工工艺;

2、设备投入数量大,高峰期12台旋挖、5台吊车、4台装载机、3套钢筋制作设备;

3、地层复杂,上部为碎石回填,回填厚度最深为50米,桩端入中风化灰岩,成孔难度较大;

4、项目持续时间较长,从2019年7月至现在,已持续13个月;

5、项目确保了在疫情期间,在外委(钢筋制作、灌注)不能返岗的情况下,通过招录当地工人,快速组织施工力量,使项目快速复工复产,且高效率完成阶段性施工任务;

施工中的难点及措施:

1、测量放线工作量大:钻机数量多,日成桩数量多,高峰期12台钻机单日成桩78根,测量放线工作压力较大。措施:选用合格仪器;桩位坐标需由3人独立计算,由总工核对无误后签字下发;严格执行测放记录填写等,确保有记录可查;配备厂内摆渡车,提高测放人员工作效率。

2、碎石回填层成孔

原料厂区域,回填层厚度较厚,最深处50米,且回填质量差,均为开山石回填,易发生塌孔、卡钻的情况。首先,要解决成孔的问题,在原有设备的基础上,采用塌孔后回填粘土,钻杆挤密压实、静止后再成孔的方式进行。该区域施工发生多起卡钻情况,根据具体情况采取了以下措施进行处理:⑴卡钻深度25米,钻头被埋1.5米,采用埋置段加水处理,处理成功;⑵卡钻深度35米,钻头被埋17米,采用引孔处理,处理成功。

3、筒钻倒土较难的问题

由于地层上部均为回填的碎石,且桩端需入中风化灰岩,所以钻头选择上优先采用了截齿筒钻,但施工中发现,筒钻倒土时所需时间较长,钻机有效的工作时间减少很多,所以项目特制作了一批”锥子“,保证钻机每台一个,大幅度节约了钻机倒土的时间,提高工作效率。

4、提高入岩段施工效率的问题

在满足设计要求的前提下,尽可能地提高入岩段的施工效率,一方面,由于采用筒钻进行钻进,对钻机操作手进行了要求:必须一次性打够入岩深度,不能出现因为差一点而复打的情况,筒钻一钻必须有30~50公分以上才能带出渣土;另一方面和甲方沟通要综合判定入岩深度,将判入岩面的前一钻岩样也应算入入岩深度内,降低钻机在入岩段的工作时间。同时,采用加密截齿筒钻进行施工(12~13个齿)。

项目的风险因素及措施:

1、设备安全风险及措施:

项目投入的施工设备数量多,高峰期12台旋挖、5台吊车、4台装载机、另加混凝土罐车等,带来的安全风险包括设备自身的安全风险、设备与设备之间的安全作业风险、设备对周围作业工人的安全作业风险等。

针对设备安全风险采取的措施:

⑴交接班后,要求旋挖钻机操作手、吊铲车司机先对设备进行日常全面检查,时间控制在10分钟左右,如发现异常可报告当班现场管理,进行修理加固;

⑵现场安全员每天对所有设备进行一次巡视检查,发现不符合项立即提出整改要求,并告知到项目管理群中,及时检查其整改落实情况,对于安全隐患较大且拒不整改的,采用随时停租时间的处理方式;

⑶严禁设备操作手人员上班期间玩手机、听歌,执行“一警告、二罚款、三清场”的制度

⑷设备上张贴警示标示、安装回转作业提示喇叭等;

2、拔钢套筒的起吊风险及措施:

采用钢套筒跟进的工艺进行施工时,一方面为了让钻机尽可能多的时间去进行成孔钻进,另一方面为了尽可能减少钢套筒拆卸、安装的时间,项目部特配备了履带吊进行钢套筒的起拔吊具,可做到两节套管一体提拔,提拔最长套管长度可达到9米~12米,此方法加快了施工效率,且极大程度了保证了提拔套筒得安全性。

3、钻机入岩施工时,钻机振动较大,易发生钻头销子折断的情况,导致钻头掉孔里

针对此种情况,项目部加强钻头销子的管理,具体措施:

⑴每台钻机基本有固定的钻头,做到钻头与钻机相匹配;

⑵对于易断销子的钻机,要求钻机对钻机钻杆方头和钻头进行整改,如加垫板等;

⑶采用双销子的方式,防止掉钻的发生;

⑷采购性价比高的销子。

4、厂内交通及厂外交通安全风险及措施:

本项目施工场地大,施工队伍多,且项目部到工地之间要横穿越一条公路,员工上下班和厂内机动性调派工人去其他区域施工时,存在较大的交通安全风险,且工作效率大大降低。

针对此种情况,项目高峰期施工期间,项目部特租用面包车用于员工的上下班,并作为厂内调派工人、协调问题、验收等工作的厂内摆渡车,大大减小了交通安全风险,又提高了工作效率。

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