主井皮带机事故汇总范文
主井皮带机事故汇总
1、主井皮带钢丝绳抽头、断带事故:
现象描述:交接班过程中,岗位司机发现胶带表面有波浪形的凹凸现象,有一根钢丝绳露出胶带侧面,通知小班钳工到现场,经小班钳工检查,将裸露在外的钢丝绳截断后,通知司机可以开车。启车后不到10分钟,皮带断带,处理时间长达12天之久。(事故发生时,我矿老主井02皮带机仍在使用,没有造成矿井停产)
发生原因:
直接原因:接头硫化质量不合格,长度(2300mm)与强度不符合要求;接头胶料过期,储存方法不当。
间接原因:现场处置不当,小班钳工没有汇报相关管理人员和技术人员到现场会诊,且没有透视检查,草率处理。
处理方法及措施:采用四级全搭方式重新硫化接头;严格执行日常透视检查工作(每月一次)。
2、主井皮带机2#减速器低速轴齿轮掰齿事故:
现象描述:2011年9月19日13:00,6#皮带机2#减速器在运行中发生大齿轮断两齿,现场能够听到“咚、咚、咚……”类似撞击地板的声音,站在机头平台上的人员脚下有明显的震动感。司机发现后,及时向班长汇报,班长在现场经过确认后,汇报车间值班和厂调度室,随即启动应急预案,相关人员到达现场,将2#减速器更换。
发生原因:硬齿面大齿轮制造缺陷,齿圈与轮毂不是一体,镶圈结构不属于国家规范。
处理方法及措施:更换减速器;整体大修,由厂家采用新工艺更换大齿轮材质,重新制造和装配。
3、主井皮带机主滚筒幅板开裂事故:
现象描述:开车状态下,1#主滚筒运转时有明显震动,同时伴随着周期性“咯叭 咯叭”的声音,从南侧听好像是北侧发出的声音,从北侧听好像是南侧发出的声音,位置很难判断。
发生原因:主滚筒制造工艺和质量存在缺陷,设计强度不够,使用时间长。
处理方法及措施:进行探伤试验、补焊加固幅板;更换新滚筒,新主滚筒采用新工艺制造,必须是整体铸造,轴和筒之间采用涨紧套连接。
4、传动滚筒轴头磨损事故:
现象描述:开车状态下,岗位司机发现3#主传动滚筒轴承处声音异常,传动不平稳,有轴向窜动和径向倾斜,拆开联轴节后,发现滚筒在静止状态下不是水平存在的。
发生原因:轴承内套与轴配合过松,导致轴与轴承内套有相对运动和磨损;原始装配工艺不严格;安装精度不高,对轮没有对正,或者间隙不符合要求,导致传动过程中轴承受力不匀。
处理方法及措施:整体更换传动滚筒;再次装配时,必须进行操平找正,保证对轮中心对正,间隙在标准范围内,进而保证传动精确。
5、3#减速器高速轴轴承烧坏事故:
现象描述:更换3#减速器后,开车30分钟,高速轴轴承处温度突然升高,且有烟不断冒出,有油脂烧焦时的刺鼻气味。
发生原因:
1、更换前,未认真检查新减速机各轴承座,及相关部件是否齐全;检修后,未严格按规定试车检查。
2、高速轴回油油位保持管未安装,导致润滑油位达不到轴承滚珠的一半,在开车过程中由于高速运转的轴承没有充分润滑(缺油),导致轴承烧坏。
处理方法及措施:1)更换减速机;2)揭开减速器高速轴轴承端盖,更换轴承;安装油位保持管,使回油能够保持一定的油位,保证润滑;检修后试车时间不得低于2小时。
6、带负荷停车后,设备无法正常启动事故:
现象描述:正常煤量运转中,设备带负荷停车后,再次启动时,电流过大,导致设备无法正常启动,且启动的过程中,减速器内部发出“咚 咚 ……”齿轮相互撞击的声音,电机侧对轮正常转动后,迅速向反转。
原因分析:负荷大,原因有:1)机尾小车在启车时,没有上行的迹象;2)机尾入料点皮带下方的缓冲托辊断或有其他物体掉落与皮带卡住,导致启车负荷过大;3)部分逆止托辊方向安反。
处理方法及措施:打开涨紧小车车轮,清洗内部轴承,重新添加足量的高性能防潮润滑脂,加强车轮运转定期检查工作,定期清洗加油;检查所有逆止托辊,更换安装方向有误的托辊;更换机尾缓冲托辊,或者更换缓冲床替代缓冲托辊。
7、主井皮带机1#减速器电接点压力表损坏事故
现象描述:启车时油压保护起作用,导致设备开不起来,现场观察,在油泵开启和停止时,电接点压力表指针固定不动。
发生原因:①减速器内部润滑管路有不同程度的堵塞,加上过滤装置内部杂物较多堵塞过滤网眼,油脂在供油管路内运行不畅,导致供油系统压力过高,超过了压力表的上限,导致压力表顶坏;②压力表随着减速器的振动致使指针震动过大,电接点接触虚;③ 冬季,油黏度过大,导致油压大。
处理方法及措施:①重新检查疏通供油管路各个部位,做到减速器内部供油通畅,保持油压稳定;定期清理过滤器;②更换电接点压力表;③在减速器下方安装暖气,保持箱体内油温正常,同时,长时间不开车状态下,定时开车,保持油管内的油温。
8、主井皮带机胶带涨紧力下降事故
现象描述:设备无法正常开启,操控电脑上显示涨紧力下降保护动作。
发生原因:主井皮带机机尾涨紧小车所处环境较为潮湿,轴承内油脂因潮湿而变质,导致车轮轴承内部润滑不良,轴承无法正常运转;机尾积煤未及时清理,造成轨道有卡堵现象,皮带机起车后涨紧小车没有回到原来位置,导致胶带涨紧力下降;皮带跑偏损坏保护装置。
处理方法:打开涨紧小车车轮,清洗内部轴承,重新添加足量的高性能防潮润滑脂;加强机尾积煤清理,对小车轮运转定期检查工作,定期清洗加油;调整皮带跑偏。
9、皮带划伤事故
现象描述:试车检查过程中,发现胶带表面有或深或浅、断断续续或连续的划痕。
发生原因:机头、机尾有尖锐物件卡堵在转载溜槽与皮带之间;大块物料卡在托辊架横梁与皮带之间;磨断的托辊更换不及时。处理方法及措施:检查所有运转部件,清除溜槽内的卡堵物和大块物料;加强日常巡检,及时更换损坏的托辊;采用皮带修补胶修补划伤部位。
10、减速器供油不畅事故
现象描述:启车过程中油压保护动作导致设备开不起来,多次启车后恢复正常;或者多次启车仍然无法启动。
发生原因:环境温度低、停车时间长造成润滑油粘度大;供油管路不畅;油泵损坏或者反转。
处理方法及措施:在减速器下部增加暖气,长时间不开车时,定时试车;检查供油管路,保证管路通畅;调整油泵转向,更换油泵。
11、启车时,打不开高速闸事故
现象描述:正常启车时,操作电脑上显示高速闸未打开。
发生原因:高速闸油泵叶轮脱;油泵电机烧坏。
处理方法:更换油泵或安装叶轮;更换油泵电机。
12、主井皮带机1#减速器电机侧连接尼龙肖切断事故
现象描述:三台电机电流不均衡,有一台电机电流与启动电流相差不大。
发生原因:更换电机后电机对轮与减速器高速轴对轮没有对正,导致开车时尼龙肖受力不均而切断;尼龙肖质量不合格
处理方法及措施:①拆开电机地脚螺栓,重新调整对轮和间隙;②拆开高速侧对轮连接挡圈,更换连接尼龙肖;③选用材质合格的尼龙肖。
13、主皮带机6#—3传动装置振动大
现象描述:厂领导上岗检查过程中,走到3#传动装置平台上,感觉设备振动特别大,且平台地板也随着出现剧烈振动。
发生原因:初步判断,是由电机侧联轴器处存在撞击,导致的振动;打开联轴器后,发现尼龙销长度超出销孔长度,导致电机轴和减速器轴正常的串量得不到保证,从而导致传动不平稳,振动很大。
处理方法及措施:将尼龙销切短,是尼龙销的长度小于销孔长度5mm—10mm,保证电机和减速器传动轴正常的串量。