倒炉影响甲醇产量分析总结范文
7月10日倒炉影响甲醇产量分析总结
气化装置7月10日,B炉倒至C炉运行,影响甲醇产量170吨,正常倒炉影响甲醇产量应≤150吨,现就该次倒炉进行分析总结。
一、倒炉影响甲醇产量的步骤如下:
1、 10:00分,703F01B开始减负荷;
2、 10:32分,703F01C引氧;
3、 10:57分,703F01C投料成功;
4、 11:17分,703F01C升压至1.0Mpa,切水,倒至开工管线排黑盲板两块;
5、 12:30分,703F01C开始并气;
6、 13:05分,703F01C并气完成;703F01B准备退气,发现703HV005B阀门卡涩,无法打开,仪表处理。
7、 13:45分,703HV005B阀门处理好,703F01B开始退气;
8、 14:06分,703F01B退气完成停车,703F01C开始加负荷;
9、 15:00分,703F01C加负荷至84m3/h;
10、 16:35分,703F01C加负荷至87m3/h;加负荷完成。
二、以上步骤分析结果如下:
1~3步:用时57min,小于1小时,与计划时间相符;
3~4步:查漏20min未发现漏点,与计划时间相符。
4~5步;用时73min,按每分钟升0.1MPa压力,需50min,超时23min,原因是用来倒盲至开工管线黑水盲板(两块),在预计时间之内,(以后该步骤只要在80min内完成即为正常用时)。
5~6步:用时35min,按每分钟并1方煤浆的气,需要40min。
6~7步:用时40min,该步骤本身不影响甲醇产量,但会影响吨甲醇单耗。
7~8步:用时21min,计划用时40min,在计划时间之内,该步骤每次用时不等,原因是退快了会影响净化、合成稳定,也会影响变换装置S4、S5产量,最终影响S4、S5管网压力,公用工程热网中控内操会要求退的慢一点。
8~9步:用时46 min,比47min少1min,在计划时间之内。
9~10步:用时95min,煤浆提了3m3/h,超时92min,因净化合成有有效气放空,提负荷只会增加单耗,不会增加甲醇产量。
三、为气化装置倒炉尽量少的影响甲醇产量,总结建议如下:
1、气化炉1.0至6.0Mpa用时需50min,倒至开工管线黑水盲板需要30min,共计80min,如果不倒至开工管线黑水盲板,可以节省30min,可考虑和其他同类厂一样,气化排黑和洗涤排黑各增加一道手阀,该处盲板运行时不再倒盲。
2、从气化炉并气开始至提负荷结束,需要合成装置将气化产生的有效气尽快吃完,该过程是空分、气化、净化及合成装置共同完成的,需要一人总体协调,需要一个方案,热网对气化装置并气提负荷的配合也需编入方案内。